芬頓氧化與氣浮組合工藝作為紹興水處理公司后物化處理工藝段,出水水質(zhì)可以穩(wěn)定達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012。但因受制于現(xiàn)場(chǎng)條件等的制約,只能將原先需要30分鐘反應(yīng)時(shí)間的芬頓氧化縮短到1分鐘,將硫酸和亞鐵進(jìn)行復(fù)配,并采用管道混合器。因此亞鐵的使用量相對(duì)于傳統(tǒng)芬頓略有增加,這導(dǎo)致了后期芬頓反應(yīng)的產(chǎn)泥量也相應(yīng)增加,這就給氣浮容器效果帶來挑戰(zhàn),因此在應(yīng)用初期,經(jīng)過多次的試驗(yàn),在氣浮反應(yīng)過程中進(jìn)入容器罐前加入了氣浮助劑的使用,在功能上增加容器氣泡的產(chǎn)生,促進(jìn)氣浮上浮力,將泥層更好更快的托起,完成泥水分離的過程,增加氣浮的泥水分離效果。
但缺點(diǎn)是使用氣浮助劑,特別在脫氮工程實(shí)施后,因于反硝化作用導(dǎo)致中堿度的增加,使得亞鐵藥劑必須增加到3600ppm以上甚至4400ppm才能達(dá)到芬頓反應(yīng)點(diǎn),藥劑的增加導(dǎo)致污泥的增多,因此用作上浮的氣浮助劑也相應(yīng)增加,成本從開始應(yīng)用時(shí)的0.15元/噸水上升至0.30元/噸水, 因而,急需研究能提高氣浮容器效率的方法,提升設(shè)備效果,減少氣浮助劑的使用量。
在這種情況下,技術(shù)部協(xié)同運(yùn)行部積極分析問題,聯(lián)合氣浮設(shè)備的廠家,對(duì)氣浮中的關(guān)鍵設(shè)備,特別是容器系統(tǒng)和釋放器進(jìn)行了優(yōu)化改造,并在實(shí)踐中提出兩種方案進(jìn)行優(yōu)化對(duì)比。
公司于去年8月底前完成三期10臺(tái)氣浮設(shè)備升級(jí)改造,具體包括更換新型離子氣泡高效釋放器,內(nèi)增加消能減壓混合裝置(不銹鋼)和微氣泡發(fā)生裝置。
從目前三期氣浮完成改造后全面運(yùn)行的情況看,在確保出水正常的情況下,基本可節(jié)省氣浮助劑用量超過三分之一,節(jié)省成本在0.05元/噸水以上。